2 现场试验

调压阀安装完毕进行调试。首先考虑的是在3台调压阀全开时,原有的气垫式调压井的水位要保持在正常调整范围内,同时还不能让引水管道因调压阀泄流量过大而产生负压。其次还需满足3台机同时甩负荷且调压阀全开时,管道中的水流量可以维持3台机空载状态。

2.1 调压阀行程调整

根据设计数据进行计算,单机额定水流量为11.73m3/s,机组空载水流量为2.5m3/s,3台机甩负荷空载水流量为7.5m3/s。调压阀行程从150mm至200mm可调,经计算,当调压阀行程为160mm时,泄水量为9m3/s,3台调压阀(图3)全开时泄水量为27m3/s,即当3台调压阀全开且3台机组维持空载状态时的总流量为34.5m3/s,小于主引水管道的36m3/s流量。理论上可以同时达到泄压的目的,还可以保证管道中不产生负压。经过静态放水试验观察,调压井水位有小幅下降,决定将调压阀行程调整为150mm,即单台泄水量为8.5m3/s。再一次进行静态放水试验,观察到调压井水位基本保持不变。

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图3 调压阀全开

2.2 调压阀开关策略调整

调压阀开启策略为:机组导叶关闭的同时调压阀开启,因此调压阀开启时间与导叶关闭时间相同,取6s。

调压阀关闭策略为:正常情况下,调压阀开启后20s过阀流量趋于稳定,此后3台调压阀以间隔120s、180s和240s相继关闭,即调压阀全开后稳定20s,1号调压阀先关闭,至140s时关完,然后2号调压阀开始关闭,并于320s时完全关闭,最后3号调压阀开始关闭,至560s时完全关闭。

2.3 甩负荷试验

3台机组(1号、2号、3号)在满负荷条件下甩负荷,试验数据见表1。

表1 3台机组甩负荷试验数据

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